首先,铃仙镇楼
图片:__reisen_udongein_inaba_touhou_drawn_by_usaki_ama__af34ce97ad916b5773d481394e875 |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-26 22:47
沙发F
发动机数据:
发动机内外径:50/60mm 燃烧室长度:500mm 发动机长度:620mm 喉部直径:10mm 设计耐压:30Mpa 工作压力:5-5.5Mpa 发动机材料: 壳体:6061 Al 堵头、喷管:酚醛树脂 加固环:45# 图片:IMG_20170714_174922.jpg 图片:IMG_20170714_174353.jpg |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-26 22:49
板凳F
喷管、加固环、堵头图纸
图片:QQ图片20170712005338.png |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-26 22:52
地板F
所使用燃料为KNER(RNX),有关于RNX的制作方法在这里也就不详细多说了
喷燃比数据 由于这里带出的是整根燃料的数据,所以说每个燃料柱之间的防火处理要做好。先涂一层环氧树脂封住,然后等环氧树脂固化之后再涂一层环氧树脂将两节药柱粘在一起 此次使用了5根100mm*φ50mm的药柱 共1.4kg 中孔加工使用车床和铣床加工 图片:QQ图片20170712005350.png 图片:QQ图片20170712113926.png |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-26 22:55
4楼F
加工过程
图片:IMG_20170714_152357.jpg 图片:想.jpg 图片:IMG_20170714_145750.jpg |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-26 23:04
5楼F
试车期间
由于操作失误,测力计驱动板一路火花带闪电,被过高的电压烧毁 在返厂维修的时候由于技术员操作失误,程序错误耽误两天后将整套设备调试完毕 刚好斯图卡和KK同学来了,帮了我不少忙 |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-26 23:10
6楼F
图片:QQ图片20170726230729.jpg 真。集成电路板 稍微不注意比如说一滴汗水下去说不定就一套全部带走 |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-26 23:22
7楼F
图片:QQ图片20170726231736.jpg 当然,试车地点还是在我家背后的那个空地 如果是在空地试车,少不了小区物管三轮车 图片:QQ图片20170726231430.jpg KK老司机飙起了三轮车,往实验场去 斯图卡同学打灯 |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-26 23:27
8楼F
图片:QQ图片20170726231755.jpg 试车前的准备 |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-27 00:00
9楼F
图片:QQ图片20170726014619.jpg 工作瞬间 图片:1.gif 2.8s左右的工作时间 图片:QQ图片20170726014609.jpg |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-27 00:07
10楼F
实验结束后
图片:QQ图片20170726015759.jpg 合影 图片:QQ图片20170726233205.jpg 、 完事后,kk开心的撸起了发动机 YES! RPG! 图片:QQ图片20170726231743.jpg 图片:QQ图片20170726231749.jpg |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-27 00:18
11楼F
图片:QQ图片20170726133534.png 总冲:962N*s 装药量1.4kg 平均有效排气速度687m/s 平均比冲70.1s 峰值推力878N 89.5kgf 平均推力361N,36.8kgf 应该可以成为目前国内最大的铝合金发动机吧2333 |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-27 00:22
12楼F
在此感谢薯条、kk、斯图卡、陈科帝等各位的在物质和数据处理上的支持!!
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夏夜晴嵐
发布于2017-07-27 00:29
13楼F
太感谢了,很有参照价值啊
不过.........YES!RPG是啥哽233333 |
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-27 00:33
14楼F
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猎鹰
发布于2017-07-27 01:24
15楼F
正常情况下RNX的比冲应该是90-100s,70s明显偏低了,希望查明造成比冲过低的原因。
图片:89_8089_8d25ac80b80ba1a.jpg 同为星孔药柱,推力曲线也不稳定,和理论值相差还是有点大,不知道是端面燃烧还是点火问题造成的。 图片:89_8089_5670c53e55ac16b.png 图片:25_95_b65cd86a73c2cbc.png |
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Admin
发布于2017-07-27 01:39
16楼F
我个人感觉这个曲线并不太符合理论计算,是不是端面发生了燃烧?最终的实测的推理曲线明显不是典型的星孔推理曲线。感谢版主扎实的工作,希望可以补充试车,获取进一步的数据~
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-27 04:05
17楼F
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最后之作
发布于2017-07-27 16:29
18楼F
50的发动机其实可以用KNSB,再大的才考虑RNX
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刺猥
发布于2017-07-27 23:03
19楼F
哈哈哈,恭喜恭喜哦! 话说你那句大概是国内最大的铝合金发动机是针对我的嘛。哈哈哈哈哈哈啊哈哈
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-28 00:19
20楼F
校正一下数据,由于在燃料的质量上算上了隔热层和阻火层,实际比冲经计算为92s左右
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莫斯科的黄斯基
发布于2017-07-28 00:45
21楼F
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红盟大使
发布于2017-07-28 10:33
22楼F
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陈科帝
发布于2017-07-28 16:03
23楼F
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xian333c
发布于2017-07-28 16:21
24楼F
RNX普遍能达到90s,也就是882m/s,为什么这个发动机只有687m/s呢?
这个是一个问题 然后发动机上 这个是设计图: 图片:25_95_2d72bb7f7f19870.png 这个是实际的内孔 图片:25_95_81218c1eed4aa74.jpg 这上面的偏差,我就不说了 另外假如真的要和别人的比,但是内孔设计都不一样,哪里来对比之说? 推力曲线也是问题啊 图片:25_95_1bcb96d1354e1ac.png 图片:25_93_0fff7f5a2e6fd73.png 乍一看可能觉得 差不多哇? 但是实际呢 我加几条“辅助线”再来看看 图片:25_95_1bcb96d1354e1ac1.png 图片:25_93_0fff7f5a2e6fd731.png 无论是推力的上升阶段、还是剩药燃烧的推力降低阶段两者之间的差距是很明显的,为什么这个发动机这么拖沓么? 另外为什么最后还这么喘呢? 这些都是这次我能看出来的问题,希望能找到问题所在,解决问题。这自然是坠吼的 |
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刺猥
发布于2017-07-28 16:25
25楼F
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法式油炸薯条
发布于2017-07-29 13:19
26楼F
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q655778
发布于2017-07-30 19:31
27楼F
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兰若,公主魂
发布于2020-05-03 11:08
28楼F
进来看看,哈哈,不错不错,贼六。
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